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沥青废气处理难题,这里有解!
发布时间: 2025-04-23   [字号: ]   [关闭窗口]

  

  如何让废旧沥青混凝土进行再利用时的沥青废气排放达标,一直是筑路机械行业需要攻克的难题。

  近日,无锡市锡山区传出喜讯,位于羊尖镇的江苏雪桃重工科技有限公司自主研发的首台VOCs(沥青废气)焚烧及余热回收设备,在上海市某工程有限公司完成了半年运行。经权威机构检测,经其设备处理的再生料沥青废气排放各项指标均符合环保排放标准,通过了上海环保部门的验收。

  

 

  资料显示,我国沥青路面通车里程已达170万公里,其中约115万公里进入维修周期。大量的路面维修使我国每年产生约2.3亿吨废旧沥青混合料,传统填埋处理方式不仅污染环境,还会造成每年超数百亿元的资源浪费。道路废旧沥青的处理与重复利用成为行业关键课题。

  而江苏雪桃重工科技有限公司投入沥青再生料、沥青废气焚烧处理及余热回收利用的研发,源于机缘巧合。

  2023年年底,企业拜访上海市某工程有限公司时得知,该公司准备购置一套沥青再生料一体机。上海地区对此的环保要求是新建设备沥青烟排放标准在每立方米10毫克以下,市场上现有的设备都无法满足这个要求。“我们看到了这个商机就马上行动了。”江苏雪桃重工总经理张华说。

  

 

  2023年12月,雪桃重工启动VOCs(沥青废气)焚烧及余热回收设备研发,仅历时10个月便投入使用。

  设备可以使加热废旧沥青过程中产生的大量废气符合排放标准,还可以将焚烧产生的余热进行再利用,创新性地将余热输送到原生料或再生料的加热区形成内循环,余热得到利用的同时,处理沥青废气的成本更是从原来的每吨30元降到了每吨1元。

  “这套系统让沥青再生从‘耗能治理’转向‘产能增值’。”张华透露,上海市某工程有限公司自去年10月应用该技术后,生产的12万吨沥青混凝土中废旧沥青再利用的生产量达到4.8万吨,沥青烟排放量仅为每立方米5.8毫克,远低于国家规定的每立方米20毫克以及江苏省规定的每立方米8毫克的标准。

  

 

  作为无锡一家土生土长的民营企业,雪桃重工早已尝到科技与产业创新融合带来的甜头。其建设的智能化沥青再生装备生产基地被列入江苏省“双碳”重点项目,预计今年产能突破50台(套)。

  此次研发成功的VOCs(沥青废气)焚烧及余热回收设备,不仅在科技创新方面取得了显著成效,更在产业创新领域展现出引领作用。通过实现废旧沥青的高效环保处理、余热循环利用等,该技术为道路养护行业带来了环保与经济的双重效益。

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